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近日,苏州协鑫光伏科技有限公司报道称,金刚线改造机团队充分发扬“工匠精神”,在技术上精益求精。公司全面推广金港线切割聚晶技术取得成功 到4月底,聚晶金刚石线切割产量提高到92%,切割效率达到6.5刀/天,破碎率下降到3.5% 切片业务部副总裁刘建平告诉记者:“这意味着每台金刚线切割机每天可以切割16800片A级胶片,这几乎是传统砂浆切片机的两倍 在苏州GCL的智能生产车间,记者看到工人们在大型机器前忙碌着,每台机器生产的硅片数据在墙上的屏幕上快速闪烁 作为世界上最大的硅片生产基地,去年有12亿硅片在这里“出局”,预计今年将继续以超过10%的速度增长 今年第一季度,由于春节假期等因素,仍生产了3.1亿片硅片 这些成就都离不开GCL研究者在各个过程中的研究。其中,金刚线切割多晶体技术的推广已经将公司的硅片成品率提升到92% 据报道,金刚石线切割多晶硅技术是近年来光伏行业的一项热门推动技术。金刚石线多晶硅生产效率高,成本低,生产过程更加绿色环保 根据市场数据,金刚石线多晶硅片质优价廉,价格比砂浆片低近10% 因此,早在2014年,苏州GCL光伏科技有限公司就开始加速这项技术的推广。经过几轮比较和验证,2016年10月,将砂浆切片机改造成金刚石线切割机的计划得到正式确认。 刘建平透露:“从去年10月到现在,苏州GCL光伏金刚石线切割机(dmb)已经扩展到90台,6月份有爆炸式增长,产能将再翻一番 预计切片部448套(dmb)金刚石线切片技术的全面推广将于8月份完成 半年前,第一台金刚线切割机在苏州GCL光伏12号生产车间成功改造。作为技术研究团队的领导者,刘建平谈到了转型过程,他感受到了很多情感。 他介绍说:“dmb设备改造初期,设备性能不稳定,产出率波动较大,维持在88%左右,并停止运行 在这方面,他带领团队积极开展“头脑风暴”,利用散点图进行分析,发现70%的改装机器可以达到90%以上,而30%的异常机器是导致产量停滞的绊脚石 这一分析的结果大大增强了研究团队的信心 因此,刘建平聚集了一批设备、技术和生产方面的关键人员和专家,日夜奋战 事实上,影响机器异常运行的因素很多,如导轮抖动、循环水温异常、张力不稳定等。找到并解决这些问题并不容易 研究小组成员金晓军说:“在设备改造的初期,轴承箱出现了很多问题,轴承卡涩和晃动频繁发生。有些轴承箱甚至在切割时冒烟,存在很大的安全隐患,严重影响切片产量 对此,研究小组从机械机构入手,对轴承箱存在的问题进行了多维度的分析和探讨,充分利用了进口机械原有的精度,设计了符合dmb机械的轴承箱改造方案。同时,进行了各种小型试验,并对参数进行了比较,力求在改造的可行性、可靠性和可维护性方面达到最佳。 改造后,由轴承箱故障引起的设备异常完全消除,产量提高了2% 在生产过程中,金刚石线切割技术消除了砂浆对成品率的影响,金刚石线成为主要的辅助材料,破碎率成为影响成品率的关键因素 改进开始时,破损率高达10点,严重影响了切割产量 研究小组反应迅速,多次与供应商沟通:一方面,进口金刚石线供应商的质量相对稳定,但钢丝基本上是为切割单晶而开发的,对多晶体的适用性较差。苏州GCL光伏R&D公司人员对金刚石线提出改进意见,帮助供应商提高金刚石线的性能;另一方面,他们积极与国内金刚石线供应商合作进行研发,以提高国内金刚石线的质量 据估计,国产金刚石线批量生产后,切片成本也将下降15%-20% 基于“双赢”的合作策略,金港线供应商积极与苏州GCL光伏合作,对该钢线进行改进,显著提高了生产精度和质量控制,降低了异常率 目前,金刚石线的断丝率下降了6.5%,不良品明显减少,有效提高了成品率 根据销售部反馈,目前多晶硅金刚石线硅片供应紧张,阿泰、海润、金高、天河等大客户已经提货,他们对GCL生产的多晶硅金刚石线硅片产品非常满意 随着下游客户加弹技术的突破,金刚石线多片的推广进程加快,预计2018年将全面转向金刚石线切割 刘建平说:“GCL的企业价值观是‘价值导向,创新驱动,奋斗导向,协作家庭’,这也是我们‘勇士’发扬工匠精神的最大动力 未来,面对2017年光伏市场的大起大落,苏州GCL光伏将继续秉承“技术领先、管理变革、协调发展”的经营理念,始终保持危机意识,以拼搏者的姿态不断进取、创新。 (冯)

标题:每台金刚线切机日产达1.6万片,良品率提升至92% 协鑫光伏凸显制造业“工匠精

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